創(chuàng)新是他孜孜不倦的追求,低碳環(huán)保是他的研發(fā)核心。
他帶領團隊先后承擔和完成國家、省、市科技計劃項目30余項,在國際稀土永磁電機研究方面具有重要影響。他就是國家稀土永磁電機工程技術研究中心教授,徐州通用高新磁電有限公司技術副總安躍軍。
東北老鄉(xiāng)引來知名教授
2013年8月,通過來自東北當?shù)貟炻殞<业慕榻B,徐州通用高新磁電有限公司董事長許正民認識了安躍軍教授。而此時的許正民,感覺到公司在科研工作上進展緩慢,正是廣納賢才的時候。求才若渴的許正民當月就專程趕赴沈陽,同安躍軍教授進行了第一次“約會”。
經(jīng)過許正民的一番介紹,安躍軍了解到該企業(yè)主要經(jīng)營異性鐵氧體轉子磁鐵、同性鐵氧體磁鐵、陶瓷軸套、釹鐵硼轉子磁鐵等產(chǎn)品,而給轉子降噪、節(jié)電正是自己的拿手好戲,安躍軍有了強烈的歸屬感。于是次月,安躍軍就來到公司觀摩。
說是觀摩,實際上是來企業(yè)進行全方位調查研究。通過現(xiàn)場考察,安躍軍感到一股強大的動力。他已經(jīng)擁有了多項知識產(chǎn)權成果,特別是永磁電機方面的成果與該公司產(chǎn)品相吻合。而他本人也有過為企業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品的經(jīng)歷和經(jīng)驗,在這里有他用武之地。通過與企業(yè)協(xié)商,正式確立了雙方的合作關系。
層層分析尋找關鍵問題
為了尋找解決關鍵問題,安躍軍先后數(shù)十次來到企業(yè),與技術人員就研發(fā)和生產(chǎn)進行了交流、指導,甚至直接住在公司,帶領自己的研究生團隊與企業(yè)技術團隊共同研究技術問題。
通過一段時間的實驗測試、分析探討和用戶反饋層層剖析,他發(fā)現(xiàn)了公司產(chǎn)品在許多地方有問題,這些問題都需要通過技術革新來進行改造。安躍軍和他的技術團隊梳理并制定出了一個《轉子核心技術改造升級一覽表》,重點是三大問題。第一,現(xiàn)生產(chǎn)的永磁轉子磁場諧波大,隨之而產(chǎn)生的震動和噪聲會影響用戶使用感受和產(chǎn)品的使用壽命,同時該產(chǎn)品生產(chǎn)所需工藝還比較復雜、工藝控制較難。第二,以前企業(yè)的檢測方式完全是靠肉眼,勞動強度過大不說產(chǎn)品質量還難以保證。第三,產(chǎn)品生產(chǎn)線上的加料工序、壓制工序和成品提取工序等都靠人工完成,費時費力。
對癥下藥逐個擊破難題
找到了關鍵問題,安躍軍緊接著制定了一個“三步走”計劃。
第一步,對現(xiàn)有技術進行升級改造?墒,產(chǎn)品升級之后,卻有著工藝復雜、工藝控制較難等缺點。針對這一問題,安躍軍重新研究,成功地研發(fā)了一種正弦充磁方法和裝置。這項技術也在2014年分別申請了發(fā)明****和實用新型****。更難能可貴的是新產(chǎn)品在提升性能的同時體積縮小從而降低了成本,保守估計企業(yè)年節(jié)省成本能達500萬元人民幣。
第二步,設計產(chǎn)品質量檢測技術裝置。以前企業(yè)的檢測方式,勞動強度過大且產(chǎn)品質量難以保證。安躍軍采用分段式采樣,利用圖像重構技術,再現(xiàn)出隱形裂痕的圖像信息,迅速判斷質量好壞。成功研制出來的檢測設備,完全取代了人工肉眼檢測工序,合格率從90%提高到了100%。
第三步,提高設備自動化。安躍軍提出了采用plc自動化控制的技術方案,用電驅動取代人工,實現(xiàn)了自動填料。相類似的,改造后的壓制設備,把人工操作壓制轉變?yōu)榘聪聠影粹o設備自動壓制成型的方式,不僅提高了產(chǎn)品的一致性,勞動強度和勞動成本也大大降低。另外,以前在成品提取方式上是靠人工手取,存在一定的安全隱患。安躍軍為此專門設計了一款機械手,用以取代人手,F(xiàn)該設備已經(jīng)進入調試階段。
安躍軍說,下一步,企業(yè)將開發(fā)高效節(jié)能型永磁屏蔽泵同步電動機系列產(chǎn)品,據(jù)估算,假設全國所有屏蔽電泵采用新型高效屏蔽電機進行節(jié)能改造后,年節(jié)電約200-500億千瓦時,等效減少二氧化碳排放3-8億噸,社會效益十分顯著。