近日公布的最新一期化工部重要信息系統(tǒng)運行情況通報顯示,從2017年11月開始,天津石化化工部大芳烴、PTA、聚酯、芳烴四套裝置投用儀表自控率始終保持在100%,操作平穩(wěn)率達到歷史最好水平,消滅了“誤報警”,成果喜人。
為了這個成績,化工部持續(xù)開展優(yōu)化活動,以小指標勞動競賽帶動裝置自控率、平穩(wěn)率和報警率達標,為2017年畫上了完美句號。
提升自控率 裝置經濟運行
化工裝置生產中均采用DCS系統(tǒng)來實現生產過程的自動化控制。DCS系統(tǒng)相當于人的大腦和中樞神經,然而DCS系統(tǒng)能否發(fā)揮最好的應用作用,自控率是一項重要指標。
自控率低直接影響裝置的產能、能耗和物耗等經濟技術指標。為此,化工部轉變觀念,下決心要提高裝置自動化儀表使用水平。
2017年以來,該部優(yōu)化配置,對大芳烴、芳烴、PTA、聚酯等四套裝置的 584個儀表回路進行了全面細致的梳理,統(tǒng)計出當前未投用自動控制的儀表,并以工藝要求、儀表問題、永久廢棄和暫時停用等四項原因進行分類,每周以工藝周報形式反映,提高專業(yè)人員的工作執(zhí)行力。
在日常管理中,該部指定現場儀表責任人和工藝配合人密切協(xié)作,分區(qū)、分批、分類推進工作,共同處理問題。對一時無法解決的問題,他們采取“限時整改”的方法,拿出解決方案和整改時間表,一旦條件具備,立即解決。
在層層措施落實下,化工部各裝置儀表自控率逐步實現大幅度提高,裝置安全經濟運行水平不斷提高,能耗、物耗、收率等各項經濟技術指標同比有了較大提高。其中,大芳烴車間全年加工損失率為47%,比公司下達的指標還要好。
小指標競賽 提升裝置運行平穩(wěn)率
“四合一爐子氧含量應該再往下調整,爐子負壓也應該調整一下!
“嗯,我剛調完,再觀察一下!
2017年歲末的一天,在化工部大芳烴裝置中控室,班長胡玉順和內操楊龍飛認真地討論如何優(yōu)化調整工藝參數。
“瞧,二班的平穩(wěn)率又超過我們了,我們得加油,不然這個月的競賽紅旗要丟了。”剛接班的張軍也對班組成員不停地吩咐。
今年以來,化工部深化小指標競賽挖掘裝置潛能,以確保裝置高負荷運行增產增效。他們通過不斷優(yōu)化精選裝置關鍵指標,提升了裝置小指標拉動裝置產量大指標。各車間還加大裝置運行平穩(wěn)率指標權重,做到以裝置長周期運行確保高負荷運轉。
生產難點攻關 消滅“誤報警”
“原料組分出現波動的控制參數容易偏出控制范圍,報警聲就此起彼伏,還有一些儀表壞值也頻繁報警!闭f到頻繁的報警聲,大芳烴車間內操郭海紅感到很頭疼。
“找準生產難點,讓技術更好地為生產服務!被げ考夹g科及各車間技術員迅速達成共識。
大芳烴車間根據實際生產負荷調整情況,重新優(yōu)化各單元參數調控設置,成功解決了該裝置相關問題,跨過了裝置提量增效的首個門檻。
車間讓裝置工藝小組牽頭,成立了攻關組。副主任劉錦生定期召集技術操作骨干,分單元進行評估討論,再整合意見,重新優(yōu)化參數控制范圍,能緊的就縮,能松的就合理調整,在質量與產量的基礎上提升生產操作的靈活性,最后完成了60多個生產參數報警值的優(yōu)化設置工作。同時,工藝小組有針對性地規(guī)范各單元操作方法,摒棄個別操作工不良操作習慣,讓報警率達標。(劉洋 宮婕)